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KNAPP Robo League – Zwei 4. Plätze für das BRG Köflach

Am 19. Mai fand nach 2-jähriger Pause wieder die KNAPP Robo League statt. Unsere Schule war hierbei mit 4 Teams (2 Unterstufe, 2 Oberstufe) vertreten. Ursprünglich hätten 3 Teams aus der Oberstufe teilgenommen, eines fiel jedoch krankheitsbedingt komplett aus.

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Die Anreise zum Wettbewerb erfolgte per Zug nach Hart bei Graz. Bei der KNAPP angekommen erfolgte nach einem kurzen Briefing zu Beginn der Startschuss zum Wettbewerb. Die Schülerinnen und Schüler hatten zunächst rund eine Stunde Zeit ihre in der Schule entwickelten Programme an die Gegebenheiten vor Ort (Licht, Oberfläche) anzupassen. Zwei Teams unserer Schule stachen beim Wettbewerb hervor.

Das Teams „Taubsi“ bestehend aus Isabell Scherz (4e), Christoph Pölzl (4f) und Tobias Weiss (4f) trat beim Wettbewerb „Find the brick“ an. Ziel war es hierbei, dass der Roboter einen Ziegelstein auf einem Feld in möglichst kurzer Zeit findet. Unser Team hat bei seinem Durchlauf diesen in 13 Sekunden entdeckt. Nachdem das Team mit Startnummer 1 an den Start gehen musste, begann danach das Zittern ob sich ein Stockerlplatz ausgeht. Am Ende wurden wir leider mit einer Sekunde Rückstand auf Platz 4 verdrängt.

Aus der Oberstufe erreichte das Team „Indentation Error“ bestehend aus Lukas Hojas (7c), Niklas Krug (7c) und Sebastian Zaff (7c) ebenfalls Platz 4. Das Team nahm dabei am Wettbewerb „SAR“ teil. Dieser Wettbewerb ist stark an den Wettkampf „Rescue“ des Robo Cups angelehnt. Der Roboter folgte hier zunächst einer schwarzen Linie, welche an manchen Stellen unterbrochen war und auch aus Kurven, Kreisen usw. bestand. Ferner befanden sich auf den Linien an einigen Stellen orange Männchen. Der Roboter sollte beim Überfahren eines solchen Männchens ein Signal abgeben. Weiters bestand der Parcours aus grünen Punkten am Rand der schwarzen Linien, welche signalisierten, dass der Roboter nach links bzw. rechts abbiegen muss. Auch musste der Roboter sich am Ende noch in einer Arena zurechtfinden. Ziel war es hierbei eine Dose in diesem Bereich zu finden und diese in einen anderen Bereich der Arena zu schieben. Es gelang unserem Team sich an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Leider jedoch kam es kurz vor dem 1. Durchlauf beim finalen Anpassen des Codes zu einem kleinen aber schwerwiegenden Schlampigkeitsfehler: Eine Variable, welche aus Testzwecken vom Team verändert wurde, wurde nicht wieder zurückgesetzt, weshalb der Roboter beim 1. Lauf quasi komplett „versagte“. Für den 2. Run wurde der Fehler sodann gefunden und unser Team konnte hier auch Platz 1 belegen. In der Gesamtwertung landete das Team „Indentation Error“ dann auf dem undankbaren 4. Platz.

Ebenfalls am Wettbewerb teilgenommen haben Ilias Heidtmann (4e), Georg Kollegger (4e), Simon Kriegl (4e), Stefan Tüchler (5c), Fabian Resch (5c) und Christian Hojas (6c). Wegen Krankheit konnten Tristan Heidtmann (5c), Lukas Pagger (5c) und Noah Kassler (5c) nicht an den Start gehen.

Alle Schülerinnen und Schüler zeigten im Rahmen der Vorbereitung großartigen Einsatz und verbrachten, vor allem im Laufe der finalen Vorbereitung, viele Stunden zusätzlich im Robotik Labor bzw. Informatiksaal. Wir blicken bereits motiviert auf das kommende Jahr und hoffen hier auch nach der Corona-Zeit beim Robo Cup an den Start gehen zu können. 

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